振動篩使用一年后在篩體側(cè)板和筋板上出現(xiàn)裂紋,通過鉆孔加應(yīng)力擴散環(huán)及增加強度等方法,有效地控制了裂紋的延長擴張,使設(shè)備得以正常運行。 兩臺振動篩在安裝運行時運行狀況比較理想,啟動迅速 、平穩(wěn) 、噪音小 、振幅高。使用一年以后,兩臺振動篩的側(cè)拉板上均出現(xiàn)不同程度的裂紋,并且裂紋長度逐漸延長。用普通方法進(jìn)行補焊處理,但經(jīng)三個月運轉(zhuǎn)以后,振動篩側(cè)板上又出現(xiàn)了新的裂紋。這些裂紋有的在原裂紋的基礎(chǔ)上開出,有的則在橫梁法蘭盤與側(cè)板的緊固螺栓處開出,有的甚至發(fā)展到篩體的筋板上,裂紋情況已非常嚴(yán)重,如果不采取有效的方法進(jìn)行處理,兩臺振動篩將面臨報廢。 篩體出現(xiàn)裂紋的原因分析: 一 、側(cè)板本身不符合現(xiàn)場要求。該振動篩振動頻率為960次/ 分鐘,篩箱雙振幅為6—10/mm,每個支點工作動負(fù)荷為+2225N。最大動負(fù)荷為+11123N,其篩體整體側(cè)板為A3鋼,橫梁為無縫鋼管。而該振動篩自身重量就高達(dá)7t , 再加上篩網(wǎng)上煤炭的重量,使振幅負(fù)荷增加,篩體材質(zhì)不能承受如此大的工作負(fù)荷。 三 、主偏心塊之間角度偏差大于1度,因為萬向傳動軸兩端總成不同心,使與其相連的兩端的主偏心塊的角度偏差大于1度(設(shè)備說明書中規(guī)定偏差不超過1度),從而使運行時側(cè)板受力不均勻,導(dǎo)致剪應(yīng)力集中,導(dǎo)致裂紋,這是主要原因。 四 、篩上出料口使物料落點不正,使篩體受力不均衡。 五 、第一次焊接修復(fù)不符合要求,焊后未采取措施減少焊接應(yīng)力,致使再次從焊縫邊部出現(xiàn)裂紋。 對防止裂紋擴散及受力不均問題采取的措施: 1、防裂紋擴散措施; 在裂紋延伸方向的末端鉆一個Ø6----Ø10mm的小孔,以改變裂紋末端處應(yīng)力的傳播方向,從而防止裂紋沿末端繼續(xù)擴散。 萬象傳動軸找正: 將傳動軸從鍵附近的焊接處割開,使其能自由活動。然后調(diào)整傳動軸,使兩端的主偏心塊角度差不大于1度。最后將傳動軸焊接起來,并進(jìn)行退火處理。 落點的整改煤: 改變溜槽(或分流器)出料口的位置及流量調(diào)節(jié),從而使物料均勻的著落于篩面上。 結(jié)語: 經(jīng)以上方法處理后,震動篩運行穩(wěn)定,裂紋不再擴張,新裂紋很少出現(xiàn),兩臺振動篩壽命得以延長。 |